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利用生物發(fā)酵設備進行雞糞無害化處理技術
利用槽式無害化生物發(fā)酵設備進行雞糞生物無害化處理技術,,不僅能有效降低雞糞對養(yǎng)殖環(huán)境、社會環(huán)境的污染,,而且變廢為寶,,生產有機肥,為種植業(yè)提供高效有機肥料,,有效改善土壤結構,,提高果樹、農作物產量和品質,,可取得顯著的經濟效益,、生態(tài)效益和社會效益。
一,、生物發(fā)酵設備技術原理
該技術主要原理是利用微生物生長,、繁殖、代謝功能,,加快糞污中有機質分解的生物化學和物理變化過程,;利用農作物秸稈、糞污等原料通過槽式翻拋發(fā)酵的模式給微生物創(chuàng)造一個適宜生長,、繁殖的條件,,利用微生物代謝過程中可以分解,、利用有機物,同時產生大量熱量的功能,,迅速分解雞糞中的有機質,,炭化作物秸稈的纖維素,殺滅糞污原料中所有細菌,、病毒,、寄生蟲,加快水分蒸發(fā),。
二,、生物發(fā)酵設備技術工藝流程
該技術主要原料有雞糞、輔料(如秸稈,、廢墊料,、菌菇廢料、黃姜粉,、稻殼等)和菌種,。技術流程包括:選擇高活性的微生物菌種進行菌種擴培、糞便的收集,、糞便發(fā)酵預處理(輔料的添加,、水分的控制與調整)、槽式翻拋腐熟發(fā)酵及循環(huán)發(fā)酵,、晾曬生產出有機肥半成品,。
1.菌種的選擇。為了保證發(fā)酵效果,,提高生產效能,,達到高效無害化處理的目標,應選擇性能高且穩(wěn)定的菌種,。菌種一般含有活性酶類,,能促進糞便等混合物升溫和腐熟,提高發(fā)酵溫度,,減輕發(fā)酵臭味,,保障糞便無害化處理質量;發(fā)酵菌群有側孢芽孢桿菌,、枯草芽孢桿菌,、地衣芽孢桿菌等,還有酵母菌,、乳酸菌等復合型菌種,,能快速分解有機質,有效殺死發(fā)酵物中的有害菌及病毒,,快速有效的分解腐熟生化處理中的各類有害物質,,加速成品的轉化速度,。
2.糞便收集。養(yǎng)殖場雞舍內,,每天產生的雞糞會集中在雞舍糞道內,,由舍內的自動刮糞系統(tǒng)刮到雞舍末端主糞道內,雞糞通過主糞道刮糞機自動刮到發(fā)酵車間混拌區(qū)待預處理,,或由運輸工具運輸到發(fā)酵車間混拌區(qū),。
3.輔料(廢墊料、秸稈,、菌菇廢料,、黃姜粉和稻殼等)添加。糞便收集后,,需添加輔料和菌種進行混拌,,混拌的目的是降低雞糞的含水率,為菌種的生長繁殖提供適宜的干濕度,,并且保證好氧發(fā)酵所需要的透氣性,。輔料投入量至關重要,若投人量少,,會導致原料含水率高、透氣性差,,菌種生長繁殖緩慢,,產熱不足,無法在規(guī)定時間內達到理想的溫度,,原料發(fā)酵腐熟效果差,。一般雞場刮出的雞糞含水率在80%~90%,混拌后適合微生物發(fā)酵的含水率為50%~55%,。輔料,、菌種添加后應人機配合操作保證混拌均勻一致(菌種撒均勻、堆體升溫一致),。
4.水分控制標準及判斷,。混拌發(fā)酵預處理后含水率控制在50%~55%,,實踐經驗得出,,一般手握緊成團、松開成散碎,、手指縫隙略見有水滲出但不滴即可,,此環(huán)節(jié)是影響發(fā)酵效果的關鍵。
5.槽式無害化生物發(fā)酵設備要求,。
(1)槽式發(fā)酵場區(qū)設計,。發(fā)酵槽的長度一般在65米以上,,高度1.2米,寬度根據場區(qū)實際產糞量確定,,應滿足整個發(fā)酵周期需要,,發(fā)酵的厚度不應該超過1.0米,若過厚易造成厭氧情況發(fā)生,,產生惡臭氣味,。
(2)槽式翻拋傳送?;彀璧陌l(fā)酵物料從進槽到出槽時間為15~21天,。采取整進整出的運行方式,即槽式翻拋機每天向前翻拋傳送1~2次,,翻拋傳送后進料口騰出的空間正合適能夠滿足當天混拌入槽的量,。每天翻拋的目的:一是將原料向前推進3~5米,騰出下一天的利用空間,;二是增加原料中的空氣含量,,以利于微生物的繁殖生長,加快雞糞和輔料的分解腐熟,;三是加快原料中水分的蒸發(fā),,―般15天后含水率降至40%左右,溫度隨著含水率的降低而下降,,21天后溫度在50℃左右,,含水率在35%左右。
(3)槽式發(fā)酵槽內溫度變化,。發(fā)酵槽內48~72小時內發(fā)酵溫度可達到65℃~70℃,。在發(fā)酵過程中預處理12小時后溫度達到30℃(微生物生長繁殖代謝產熱)以上,及時推入發(fā)酵槽中,,24小時后溫度達到40℃以上,,進行**次翻堆后溫度降低10~15℃,靜置6小時后溫度升至6O℃以上,。
6.腐熟度要求,。發(fā)酵15~21天后含水率一般在35%~40%,達到手握緊成團,、松開成散碎,、手心略潮,感官判斷顏色變成褐色或棕褐色,。靜置24小時后,,扒開表層可見菌絲生長,略帶酒香味和泥土的氣味;各類病原微生物全被殺滅,;腐熟后的有機肥半成品一個立方米在4OO~600千克,,說明碳氮比和腐熟都達到了理想標準。
7.循環(huán)發(fā)酵,。輔料價格偏高,,為降低發(fā)酵成本,在實際發(fā)酵操作時可循環(huán)發(fā)酵二遍,。出槽后的原料再循環(huán)發(fā)酵時含水率偏高,,出槽后需簡單晾曬,將含水率降至20%以下,,再次混拌入鮮雞糞中進行二次循環(huán)發(fā)酵,。這樣循環(huán)二遍后不僅能有效降低發(fā)酵成本,還能有效補充發(fā)酵原料養(yǎng)分,,增加肥料中菌群數量,,提高有機肥質量。腐熟達標的原料在場區(qū)大堆存放,,達到一定數量或一個飼養(yǎng)周期結束時轉運到有機肥廠加工有機肥,。
三、生物發(fā)酵設備技術特點及優(yōu)勢分析
1.生產占地面積少,。槽式發(fā)酵與傳統(tǒng)堆肥相比,,改變了地面小條垛方式土地利用率低的弊端,一條8米寬的發(fā)酵池可代替16個條垛,,可節(jié)約用地50%,,而且槽式發(fā)酵槽受季節(jié)、天氣影響小,。
2.發(fā)酵時間短,生產效率高,。槽式發(fā)酵原料進槽后堆體集中,,暴露空氣面積小,前期升溫快,,受熱面積大,,發(fā)酵時間由傳統(tǒng)方法的30~40天縮短至15~20天,而且發(fā)酵腐熟均勻,。
3.勞動強度降低,。該技術主要采用機械設備操作,自動化程度高,,極大降低了勞動強度和用工數量,,減少了用工成本。
4.無害化處理效果顯著。該技術與傳統(tǒng)的焚燒,、腌制,、深埋方法比較,占地少,,無二次污染,,處理效果更好。糞便采用該技術進行無害化處理后經反復檢測,,細菌,、病毒、寄生蟲等有害物質均未檢出,,達到國家要求標準,,飼養(yǎng)場區(qū)環(huán)境改善,員工生活質量和場區(qū)生物安全質量提高,。
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五. 藥用噴霧干燥機選型與客戶條件有關的內容: 1,、設備的生產能力:小時水份蒸發(fā)量是干燥機的能力指標,,且直接影響投資大小和設備的利用率。在以年產干粉指標折算時,,應充分提高干燥機的運行時間率,,盡量安排長
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