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80-90萬元型號
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干化污泥噴霧干燥系統(tǒng)
采用新型噴霧干燥系統(tǒng),由于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為簡單,,投資成本僅為流化床干化系統(tǒng)的30~40%,。利用焚燒高溫?zé)煔庵苯訉F化污泥進行直接干燥,避免了復(fù)雜換熱器熱損失,,干燥器高溫?zé)煔膺M口溫度高(400℃),,廢氣排放溫度低(70~80℃),因此熱效率高(>75%),。采取一些熱能循環(huán)利用措施后,其熱利用效率可以提高到80%以上,。
霧化干燥的難點是脫水污泥能否有效霧化,,工藝中采用微米級粉碎設(shè)備將含水率75-80%的脫水污泥破碎,使污泥中的部分結(jié)合水轉(zhuǎn)變?yōu)殚g隙水,,在提高污泥流動性和均質(zhì)度,、利于泵輸送的同時,能夠**程度的有效霧化,,與焚燒爐高溫?zé)煔庵苯咏佑|,,不僅使干燥速度**化,而且使經(jīng)氣固分離后得到的干化污泥的松密度,、流動性和粒徑分布更為合理,。
為確保干化焚燒系統(tǒng)經(jīng)濟、安全,、高效運行,,需對干燥器進出口溫度,,干燥器內(nèi)溫度、壓力和氧氣濃度,、粉塵含量和干燥程度,,燃燒室內(nèi)煙氣溫度、停留時間和湍流度等工藝參數(shù)進行優(yōu)化,。具體措施如下:
1) 通過調(diào)整噴嘴霧化粒徑,,將污泥形成30~500μm的液滴,在吸附并積聚焚燒煙氣中顆粒物質(zhì)及重金屬氧化物,、減少粉塵產(chǎn)生量的同時,,降低安全隱患、減少后續(xù)尾氣處理難度,、節(jié)約處理成本,,并使干燥污泥的粒度分布在60-120目,利于焚燒,。
2) 通過控制霧化干燥器的進,、出口溫度,采用輕型材料,,在達(dá)到良好的保溫效果且符合結(jié)構(gòu)力學(xué)要求的同時,,因避免采用笨重的耐火磚材結(jié)構(gòu),而降低設(shè)備造價;
3) 通過優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計,,合理設(shè)計噴霧塔塔身和回轉(zhuǎn)式焚燒爐爐體,,充分利用焚燒系統(tǒng)產(chǎn)生的高溫?zé)煔馑瑹崮芨稍镬F化污泥,降低出口余溫,,充分利用余熱,,使系統(tǒng)熱能綜合利用效率**化。同時提高反饋控制,,調(diào)控污泥顆粒的干燥程度,,確保安全(粉塵產(chǎn)生和自燃問題)、后續(xù)尾氣處理的經(jīng)濟有效(減少)以及污泥熱值的充分利用;
4) 通過優(yōu)化焚燒爐布風(fēng)和進料設(shè)計,,合理控制焚燒爐和二燃室內(nèi)煙氣停留時間,、燃燒溫度和湍流度,使煙氣在溫度>850℃的停留時間>2s,,可有效消減二惡英及其前驅(qū)物,。同時,將進入噴霧干燥塔的煙氣溫度控制在400℃左右,,不僅可防止二惡英及其前驅(qū)物的再生,,而且在與霧化污泥并流接觸后,可使煙氣中的粉塵和重金屬氧化物吸附在霧化污泥中,,也使酸性氣體溶解在其中,,并隨水蒸氣進入后續(xù)煙氣凈化系統(tǒng),,使噴霧干燥塔具有煙氣預(yù)處理功能,而且可有效降低后續(xù)煙氣凈化設(shè)施的處理負(fù)荷和規(guī)模,。
將污泥噴霧干燥和回轉(zhuǎn)式焚燒爐集成技術(shù)系統(tǒng)在國內(nèi)外還沒有研究報導(dǎo),,本研究創(chuàng)新性的提出新的工藝技術(shù)并進行了集成。通過理論和實踐,,該項技術(shù)的研究填補我國在污泥干燥焚燒集成技術(shù)方面,、設(shè)備研制以及應(yīng)用方面的空白。
暫無數(shù)據(jù),!
污泥干化處置迎來政策春風(fēng) 污泥面臨巨大處置壓力,。業(yè)內(nèi)分析稱,,假設(shè)污泥處置成本為270元/噸,每噸每天污泥投資成本為65萬,,2020年污泥無害化處置率達(dá)到90%要求,,可得到未來五年污泥運營空間
五. 藥用噴霧干燥機選型與客戶條件有關(guān)的內(nèi)容: 1、設(shè)備的生產(chǎn)能力:小時水份蒸發(fā)量是干燥機的能力指標(biāo),,且直接影響投資大小和設(shè)備的利用率,。在以年產(chǎn)干粉指標(biāo)折算時,應(yīng)充分提高干燥機的運行時間率,,盡量安排長
四.藥用噴霧干燥機的型式和基本功能: 根據(jù)噴霧干燥機的特點;藥品物料的特性,;以及GMP對設(shè)備的要求綜合進行考慮,,對大多數(shù)物料而言: A、機
中法環(huán)境污泥干化廠項目檢測中心順利封頂 北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)訊:由蘇州中正建設(shè)工程有限公司項目三部承建的蘇州工業(yè)園區(qū)污泥處置及資源化利用項目二期工程共三幢單體,,一幢3層的干化車間,,一幢3層的檢測
七、顆粒大小的調(diào)節(jié),。 通過調(diào)整噴霧壓力與噴嘴孔徑來調(diào)整粉料粒徑。一般壓力增大,、噴霧高度增加,,霧滴變小,;反之噴霧高度下降,,霧滴變大。噴嘴孔徑縮小,,顆粒變??;噴嘴孔經(jīng)增大,顆粒變大,。生產(chǎn)中通常要求大顆
三,、增加塔頂輔助噴嘴。 由于目前陶瓷廠多用壓力式噴霧干燥塔,、其熱風(fēng)是從上入塔,,漿料則向上噴,導(dǎo)致塔頂上部有相當(dāng)高的熱空間無霧滴進入,。為了充分利用熱源,、提高粉料產(chǎn)量,可在塔頂增設(shè)輔助噴嘴,。 四,、改進