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河南潛合自動化科技有限公司
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智能主令控制器在轉爐氧槍控制中的應用

河南潛合自動化科技有限公司  2019-01-04  點擊2016次

傳統的LK系列機械式有觸點的主令控制器,存在以下不可克服的缺點:故障率高,,尤其是控制器的機械部分長期在惡劣環(huán)境下運轉而造成的機械運轉部分損壞而不能正常工作,,易出現閉合時不導通、斷開時有粘連的情況,,嚴重時造成不可控的惡性設備故障,;精確度低,LK系列主令控制器靠一周內的凸輪運動而定位,,速比換算的方式,,對于十幾米到幾十米的被控設備的行程,會由于凸輪軌跡的極小偏差,,造成被控設備定位較大距離的偏差,。原石鋼轉爐煉鋼氧槍定位準確度低;調整時間長,,特別是氧槍每次換鋼絲繩之后,,由于鋼絲繩在使用周期內存在張力等變化因素,造成被控部分相對原始點,出現較大位移,。需要對主令控制器的凸輪觸點進行適當調整,,每次調整都需中斷生產,并且要反復調整多次才能到達理想位置,,一般在十幾分鐘至半小時,,而且執(zhí)行此項工作的往往應是十分熟練的專業(yè)電工,所以降低了設備作業(yè)率,。

石鋼轉爐氧槍智能主令控制器的選擇

石鋼煉鋼廠轉爐建于20世紀90年代,,原設計能力出鋼量為30T。2003年暑期進行擴容改造達到50t,,其氧槍為煉鋼的核心設備,。原設計轉爐氧槍采用LK系列機械式主令控制器,擴容前氧槍控制嚴重制約產量提升,,影響產品質量穩(wěn)定,;擴容后,矛盾更加突出,,提高自動煉鋼及設備作業(yè)率成為重要課題,。氧槍的運動為垂直升降裝置,全程運行距離為15.5m,,從上至下8個關鍵控制點是:超上極限-上極限-上變速一待吹位一吹煉位-下變速下極限超下極限,,這些點嚴格區(qū)分了氧槍的不同位置、運行區(qū)段,、速度變換,、工作狀態(tài)以及與其它設備的聯鎖,完全依靠主令控制器發(fā)出指令,,所以要求控制器動作可靠,,不能出現任何的誤動作和信號偏差,否則會發(fā)生氧槍定位偏差,,嚴重時會造成重大設備事故(如極限保護失靈),。由于轉爐自動煉鋼的前提是氧槍位置指示必須準確可靠,基于以上諸多因素,,石鋼煉鋼廠進行了反復專業(yè)論證后,,決定對原氧槍及主令控制進行改造,,最后選用了河南潛合自動化有限公司研制的ZNLK系列智能主令控制器,,2004年10月對轉爐氧槍控制進行了改造并投入運行。經過一年多的實踐,,證明本次改造達到了預期目的,。

系統構成

石鋼轉爐氧槍智能主令控制系統(圖1)主要由控制單元、現場單元、連接電纜組成,,控制單元由德國Siemens操作面板TD400,、s7-200PlC(CPU224)、輸出繼電器,、控制電源等組成,,安裝在控制室;現場變送單元包括機座,、傳動機構和8位絕對型旋轉編碼器,,與受控設備傳動軸柔性連接,通過旋轉編碼器和連接電纜將現場位置信號送至控制單元,,安裝在現場,;控制單元和現場單元通過電纜實現點對點相連接,共同組成轉爐氧槍智能主令控制系統,。

工作原理

氧槍升降運行時,,其傳動機構同時旋轉并帶動編碼器一起工作,編碼器產生一系列位置碼并送到可編程序控制器(PLC)的輸入端,,在PLC內部進行譯碼,、累加等數學運算,同時與操作面板TD400中可調的設定參數相比較,,共同構成智能化控制,,在合適的位置發(fā)出相應的控制信號,從而達到準確控制氧槍的目的,。

氧槍位置的計算:軟件設置一個“原點“,,對應于氧槍實際位置的“超下極限“,為0點,;距“超上極限“為1000個碼,,氧槍全程運行30m,即每個點15500mm/1000=15.5mm,,每次增加一個點,,對應氧槍實際位置運行約為上升15.5mm,通過碼來準確計算氧槍的實時狀態(tài)位,,下降狀態(tài)相反,。調整氧槍位置只需通過TD400,改變相應的“原點“即可,。

系統的優(yōu)點

運行可靠

石鋼轉爐氧槍智能主令控制系統由先進,、可靠的西門子可編程序控制器(PLC)與絕對型旋轉編碼器組成,通過旋轉編碼器產生的位置碼實現對氧槍位移的檢測,,然后經PLC譯碼,、運算、分析,產生不同的控制信號和各種保護輸出,。其工作原理不同于機械式LK主令控制器,;其設計思想是編程控制,用程序邏輯代替機械凸輪的動作,,以無觸點代替有觸點,,避免了許多機械故障,程序化控制是現代電氣自動化控制較為先進的發(fā)展方向,,從而提高了主令控制器運行的可靠性,。

PLC可支持寬范圍的電壓為AC85~264V,輸出帶載能力壽命可達1000萬次,;具有超強記憶寫入功能,,壽命為10萬次;支持遠距離控制,,控制單元至現場單元遠達280m等高電氣性能參數,。這些是機械式LK主令控制器不具備的。

響應速度快

該智能主令控制器由于采用可編程序進行控制,,其響應速度非??欤瑔螚l邏輯指令響應速度為2ns,。

分辨率高

由于絕對位置編碼器能準確無誤,、實時發(fā)出運行狀態(tài)信號,PLC能實時運算這些位置碼并發(fā)出相應指令,,該智能主令控制器的分辨率可達到毫米級,,能夠滿足氧槍的精確定位要求和精確限位控制。

調整方便迅速

操作面板TD400通過Step7進行編程組態(tài),,通過它可以實現與PLC的數據模塊實現通訊,。所以,僅需對TD400進行面板操作,,即可達到調整的目的,,熟練的操作者只需1min即可完成。與機械式LK主令控制器相比(調整時間20min)可節(jié)約時間,,減少勞動強度,。

數字顯示功能

通過TD400與PLC實時的數據通訊,可以在控制室內在線觀察氧槍實際運行位置,,為編程調試帶來極大的便利,。

可在運行中調整

該主令控制器可在氧槍運行時隨時進行調整,對控制信號的輸出位置通過TD400操作面板進行微調,。全數字顯示功能使氧槍運行期間能方便地從TD400操作面板上觀察出其所處的準確位置,。

保護功能

轉爐氧槍智能主令控制系統支持口令設置功能,,可以防止非專業(yè)技術人員隨意修改參數,,保持系統運行的穩(wěn)定性,具有良好的人機界面,。

應用效果

石鋼轉爐氧槍控制系統采用智能主令控制器后,,氧槍槍位高度控制可精確到1cm;氧槍更換鋼絲繩后,,調整主令控制器時間縮短了19min,,提高了鋼產量,穩(wěn)定了質量,,為轉爐完成生產任務打下了堅實基礎,。

       原文出處:;


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