據(jù)中國鋁業(yè)中州分公司消息:日前,,中國鋁業(yè)公司科技部組織專家組對中州分公司硅渣燒結回收氧化鋁和堿工業(yè)試驗項目進行了結題驗收。
專家組一致認為,中州分公司硅渣燒成工業(yè)試驗流程達到了30m3/h的設計值,,氧化鋁標準溶出率在75%~85%,,氧化鈉標準溶出率在83%~93%,實現(xiàn)了達產達標,,該工業(yè)試驗流程可以進行產業(yè)化推廣應用,。
中國鋁業(yè)公司自成立以來投資最大的研發(fā)項目—硅渣燒結回收氧化鋁和堿工業(yè)試驗項目取得全面成功。
硅渣燒結技術是中鋁中州分公司繼強化燒結法,、選礦拜耳法兩大高新和后加礦增濃溶出技術以來掌握的又一創(chuàng)新技術,,此前,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會專家組將此技術鑒定為國際首創(chuàng),,工藝技術達到國際領先水平,,它的成功產業(yè)化,可使燒結法氧化鋁礦石品位進一步下降,,使用范圍進一步拓寬,使硅渣中90%以上的氧化鋁得以回收利用,,實現(xiàn)資源利用最大化,,使氧化鋁熟料燒窯熱利用率和產能得到進一步提高。
燒結法生產氧化鋁過程產生的硅渣中含有31%的氧化鋁和29%的堿,,我國傳統(tǒng)工藝方法是將硅渣重新返回生產流程配料,、燒結,從而回收其中的氧化鋁和堿,,但由于硅渣中含有大量的硅對生產流程的沖擊性較大,,使生產指標不易控制。發(fā)展循環(huán)經濟,,是企業(yè)做強的必由之路,。
為此,中州分公司科研人員經過多次攻關,,自主開發(fā)了硅渣燒結技術以實現(xiàn)資源的最大化利用,。該工藝創(chuàng)新燒結方式,將硅渣通過單獨燒結后溶出,,最終產出成品氧化鋁,,氧化鈉則在生產流程中循環(huán)利用,從而回收硅渣中的氧化鋁,、氧化鈉,,徹底改變了燒結法硅渣回頭配料工藝,減少對生產流程的沖擊,,拓寬燒結法用礦品位,,大幅降低了工藝能耗。
由于該工藝在國內尚屬首例,沒有成熟的經驗可參考,,中州分公司參照熟料窯,、焙燒爐等窯爐熱工設備,結合硅渣燒結爐的設備,、工藝特點,,編寫了詳細的試車方案、作業(yè)標準,、安全預案等基礎文件,;連續(xù)4次組織工程技術人員對方案進行討論和論證,形成了完善,、系統(tǒng)的《硅渣燒結試驗方案》,;先后8次召開總結會、專題會,、分析會,,詳細分析暴露的突出問題,并制定了切實可行的措施,;氧化鋁廠選調12名生產骨干,,抽調6名工序長、技術員為技術骨干,,全程參與試車,,并跟班作業(yè)3個月,對崗位員工進行技術指導,,做到了小問題隨時處理,,大問題不過夜,使試車過程中出現(xiàn)的問題得到了及時處理,。2007年7月份開始,,氧化鋁廠先后3次停爐,對煅燒爐錐體,、環(huán)型煙道熱風管,、流化床、燃燒器噴嘴,、吹灰器等40多個瓶頸點進行改造和完善,。噴槍噴嘴易磨損,技術人員根據(jù)使用情況進行現(xiàn)場改造,,使噴嘴的使用壽命提高了4倍,。
經過摸索和改進,2007年10月下旬,,硅渣爐下料量達到了30m3/h的設計產能,。
目前,,該公司對影響流程關鍵環(huán)節(jié)進行多次技術改造,硅渣燒結實現(xiàn)了連續(xù),、穩(wěn)定,、高產運行。2008年2月份,,硅渣爐運轉率達到96%,,硅渣爐下料量穩(wěn)定在31.43m3/h的生產水平,最高平均下料量達到34m3/h,,超出設計產能10%,,單班最高氧化鋁標溶87.74%,鈉標溶91.74%,,全面超過設計指標,。
隨著硅渣爐產量和運轉率的提高,硅渣熟料指標的優(yōu)化,,霧化烘干循環(huán)燒結新技術的優(yōu)勢日益顯現(xiàn)出來,。2008年前兩個月,在進廠鋁礦石A/S持續(xù)下滑的情況下,,中州分公司通過硅渣燒結爐的穩(wěn)定運行,,生產系統(tǒng)高效穩(wěn)定,用礦鋁硅比從原來的7.2左右下降到目前的6.0左右,,同比節(jié)約高鋁礦14000 噸,月節(jié)省礦石費用70多萬元,。
據(jù)對硅渣爐進行熱平衡測定,,硅渣爐熱效率達到80.95%,比傳統(tǒng)熟料窯熱效率高出20%,。燒結法硅渣單獨燒成溶出,,使硅渣中的氧化鋁和堿得到最大限度的回收利用,每年可增產氧化鋁7萬噸,,約有6萬噸堿可返回生產流程循環(huán)使用,。
專家組一致認為,中州分公司硅渣燒成工業(yè)試驗流程達到了30m3/h的設計值,,氧化鋁標準溶出率在75%~85%,,氧化鈉標準溶出率在83%~93%,實現(xiàn)了達產達標,,該工業(yè)試驗流程可以進行產業(yè)化推廣應用,。
中國鋁業(yè)公司自成立以來投資最大的研發(fā)項目—硅渣燒結回收氧化鋁和堿工業(yè)試驗項目取得全面成功。
硅渣燒結技術是中鋁中州分公司繼強化燒結法,、選礦拜耳法兩大高新和后加礦增濃溶出技術以來掌握的又一創(chuàng)新技術,,此前,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會專家組將此技術鑒定為國際首創(chuàng),,工藝技術達到國際領先水平,,它的成功產業(yè)化,可使燒結法氧化鋁礦石品位進一步下降,,使用范圍進一步拓寬,使硅渣中90%以上的氧化鋁得以回收利用,,實現(xiàn)資源利用最大化,,使氧化鋁熟料燒窯熱利用率和產能得到進一步提高。
燒結法生產氧化鋁過程產生的硅渣中含有31%的氧化鋁和29%的堿,,我國傳統(tǒng)工藝方法是將硅渣重新返回生產流程配料,、燒結,從而回收其中的氧化鋁和堿,,但由于硅渣中含有大量的硅對生產流程的沖擊性較大,,使生產指標不易控制。發(fā)展循環(huán)經濟,,是企業(yè)做強的必由之路,。
為此,中州分公司科研人員經過多次攻關,,自主開發(fā)了硅渣燒結技術以實現(xiàn)資源的最大化利用,。該工藝創(chuàng)新燒結方式,將硅渣通過單獨燒結后溶出,,最終產出成品氧化鋁,,氧化鈉則在生產流程中循環(huán)利用,從而回收硅渣中的氧化鋁,、氧化鈉,,徹底改變了燒結法硅渣回頭配料工藝,減少對生產流程的沖擊,,拓寬燒結法用礦品位,,大幅降低了工藝能耗。
由于該工藝在國內尚屬首例,沒有成熟的經驗可參考,,中州分公司參照熟料窯,、焙燒爐等窯爐熱工設備,結合硅渣燒結爐的設備,、工藝特點,,編寫了詳細的試車方案、作業(yè)標準,、安全預案等基礎文件,;連續(xù)4次組織工程技術人員對方案進行討論和論證,形成了完善,、系統(tǒng)的《硅渣燒結試驗方案》,;先后8次召開總結會、專題會,、分析會,,詳細分析暴露的突出問題,并制定了切實可行的措施,;氧化鋁廠選調12名生產骨干,,抽調6名工序長、技術員為技術骨干,,全程參與試車,,并跟班作業(yè)3個月,對崗位員工進行技術指導,,做到了小問題隨時處理,,大問題不過夜,使試車過程中出現(xiàn)的問題得到了及時處理,。2007年7月份開始,,氧化鋁廠先后3次停爐,對煅燒爐錐體,、環(huán)型煙道熱風管,、流化床、燃燒器噴嘴,、吹灰器等40多個瓶頸點進行改造和完善,。噴槍噴嘴易磨損,技術人員根據(jù)使用情況進行現(xiàn)場改造,,使噴嘴的使用壽命提高了4倍,。
經過摸索和改進,2007年10月下旬,,硅渣爐下料量達到了30m3/h的設計產能,。
目前,,該公司對影響流程關鍵環(huán)節(jié)進行多次技術改造,硅渣燒結實現(xiàn)了連續(xù),、穩(wěn)定,、高產運行。2008年2月份,,硅渣爐運轉率達到96%,,硅渣爐下料量穩(wěn)定在31.43m3/h的生產水平,最高平均下料量達到34m3/h,,超出設計產能10%,,單班最高氧化鋁標溶87.74%,鈉標溶91.74%,,全面超過設計指標,。
隨著硅渣爐產量和運轉率的提高,硅渣熟料指標的優(yōu)化,,霧化烘干循環(huán)燒結新技術的優(yōu)勢日益顯現(xiàn)出來,。2008年前兩個月,在進廠鋁礦石A/S持續(xù)下滑的情況下,,中州分公司通過硅渣燒結爐的穩(wěn)定運行,,生產系統(tǒng)高效穩(wěn)定,用礦鋁硅比從原來的7.2左右下降到目前的6.0左右,,同比節(jié)約高鋁礦14000 噸,月節(jié)省礦石費用70多萬元,。
據(jù)對硅渣爐進行熱平衡測定,,硅渣爐熱效率達到80.95%,比傳統(tǒng)熟料窯熱效率高出20%,。燒結法硅渣單獨燒成溶出,,使硅渣中的氧化鋁和堿得到最大限度的回收利用,每年可增產氧化鋁7萬噸,,約有6萬噸堿可返回生產流程循環(huán)使用,。