石灰石礦深入扎實開展節(jié)能減排工作,,充分利用新思路,、新技術(shù)、新工藝,將節(jié)能減排貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程,。
石灰石礦深入扎實開展節(jié)能減排工作,采取多種有力措施,,屏棄傳統(tǒng)的舊觀念,,充分利用新思路、新技術(shù),、新工藝,,將節(jié)能減排貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程,并在全礦范圍內(nèi)加大對節(jié)能減排工作的宣傳力度,,使職工真正認識到節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性,,并取得了一系列階段性的喜人成果。
該礦注重在節(jié)約能源上狠下功夫,,向全礦職工發(fā)出了“把節(jié)約能源當(dāng)作節(jié)約自己家水電的事來做”的號召,,使職工充分認識到節(jié)約不僅僅是企業(yè)的事,更需要大家共同的努力,,職工們從節(jié)約一滴水,、一千瓦時電等這些看似微不足道的小事做起,杜絕了以往生產(chǎn)中不必要的浪費,。
該礦緊緊圍繞技術(shù)節(jié)能,、管理節(jié)能、結(jié)構(gòu)節(jié)能三個方面,,全面開展節(jié)約能源工作,。為了使能源管理走向規(guī)范化,該礦相關(guān)部門制訂出《能源管理制度》,、《節(jié)能減排考核辦法》,,補充完善了能源監(jiān)察條例,加大了監(jiān)督考核力度,,使節(jié)約能源工作有章可循,。該礦針對白灰車間的鍋爐燃燒用煤消耗量較大、煙塵排放量過高的問題,,采取了在鍋爐內(nèi)安裝分層燃燒裝置的辦法,,使煤能夠充分燃燒,年可節(jié)煤260噸,。該礦在各個車間,、崗位陸續(xù)更新了節(jié)能變壓器、節(jié)能電機,,白灰車間的回轉(zhuǎn)窯,、汽車車間的車庫都采用了新型的節(jié)能照明燈,,大大降低了電耗。
為使粉塵排放全面達標(biāo),,該礦從生產(chǎn)實際入手,,針對8座爐窯除塵器的除塵狀況進行專業(yè)的分析,查找出存在的各類問題,,并逐一解決,。在1號回轉(zhuǎn)窯除塵器大修期間,該礦技術(shù)人員對清灰裝置進行了改造,,對除塵器倉室的密封,、防腐進行了技術(shù)處理。加強了對2號回轉(zhuǎn)窯除塵器的日常維護檢修,,及時更換破損的布袋,,檢查調(diào)整各類閥門,使其達到最佳的除塵效果,。該礦堅持“走出去,、請進來”的工作方針,不但組織了相關(guān)的技術(shù)人員到同行業(yè)的鋼鐵企業(yè)進行考察學(xué)習(xí),,借鑒好的經(jīng)驗和做法,,還向國內(nèi)知名的除塵研究設(shè)計院、除塵器生產(chǎn)廠家發(fā)出技術(shù)交流的邀請函,,有針對性的解決除塵技術(shù)上存在的問題,。該礦結(jié)合自身生產(chǎn)實際,創(chuàng)新思路,、拓展視野,,走出了要環(huán)保達標(biāo)就得大投入、多投入的誤區(qū),,堅持少投入,、少花錢,解決大問題的原則,。在生產(chǎn)中,,該礦在不增加人員、不增加維修費用的基礎(chǔ)上,,強化了對除塵設(shè)施的日常維護保養(yǎng),,點檢定修,大大提高了除塵設(shè)施的除塵效率,。到目前為止,,該礦的粉塵排放已全面達標(biāo),粉塵合格率已達100%,,實現(xiàn)了階段性的跨越,。
石灰石礦深入扎實開展節(jié)能減排工作,采取多種有力措施,,屏棄傳統(tǒng)的舊觀念,,充分利用新思路、新技術(shù),、新工藝,,將節(jié)能減排貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程,并在全礦范圍內(nèi)加大對節(jié)能減排工作的宣傳力度,,使職工真正認識到節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性,,并取得了一系列階段性的喜人成果。
該礦注重在節(jié)約能源上狠下功夫,,向全礦職工發(fā)出了“把節(jié)約能源當(dāng)作節(jié)約自己家水電的事來做”的號召,,使職工充分認識到節(jié)約不僅僅是企業(yè)的事,更需要大家共同的努力,,職工們從節(jié)約一滴水,、一千瓦時電等這些看似微不足道的小事做起,杜絕了以往生產(chǎn)中不必要的浪費,。
該礦緊緊圍繞技術(shù)節(jié)能,、管理節(jié)能、結(jié)構(gòu)節(jié)能三個方面,,全面開展節(jié)約能源工作,。為了使能源管理走向規(guī)范化,該礦相關(guān)部門制訂出《能源管理制度》,、《節(jié)能減排考核辦法》,,補充完善了能源監(jiān)察條例,加大了監(jiān)督考核力度,,使節(jié)約能源工作有章可循,。該礦針對白灰車間的鍋爐燃燒用煤消耗量較大、煙塵排放量過高的問題,,采取了在鍋爐內(nèi)安裝分層燃燒裝置的辦法,,使煤能夠充分燃燒,年可節(jié)煤260噸,。該礦在各個車間,、崗位陸續(xù)更新了節(jié)能變壓器、節(jié)能電機,,白灰車間的回轉(zhuǎn)窯,、汽車車間的車庫都采用了新型的節(jié)能照明燈,,大大降低了電耗。
為使粉塵排放全面達標(biāo),,該礦從生產(chǎn)實際入手,,針對8座爐窯除塵器的除塵狀況進行專業(yè)的分析,查找出存在的各類問題,,并逐一解決,。在1號回轉(zhuǎn)窯除塵器大修期間,該礦技術(shù)人員對清灰裝置進行了改造,,對除塵器倉室的密封,、防腐進行了技術(shù)處理。加強了對2號回轉(zhuǎn)窯除塵器的日常維護檢修,,及時更換破損的布袋,,檢查調(diào)整各類閥門,使其達到最佳的除塵效果,。該礦堅持“走出去,、請進來”的工作方針,不但組織了相關(guān)的技術(shù)人員到同行業(yè)的鋼鐵企業(yè)進行考察學(xué)習(xí),,借鑒好的經(jīng)驗和做法,,還向國內(nèi)知名的除塵研究設(shè)計院、除塵器生產(chǎn)廠家發(fā)出技術(shù)交流的邀請函,,有針對性的解決除塵技術(shù)上存在的問題,。該礦結(jié)合自身生產(chǎn)實際,創(chuàng)新思路,、拓展視野,,走出了要環(huán)保達標(biāo)就得大投入、多投入的誤區(qū),,堅持少投入,、少花錢,解決大問題的原則,。在生產(chǎn)中,,該礦在不增加人員、不增加維修費用的基礎(chǔ)上,,強化了對除塵設(shè)施的日常維護保養(yǎng),,點檢定修,大大提高了除塵設(shè)施的除塵效率,。到目前為止,,該礦的粉塵排放已全面達標(biāo),粉塵合格率已達100%,,實現(xiàn)了階段性的跨越,。