廣東派勒智能納米科技股份有限公司
已認(rèn)證
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為提高攀西鈦資源綜合利用水平,,多年來攀鋼一直致力于開發(fā)全攀枝花鈦精礦冶煉鈦渣技術(shù),并于2011年初正式啟動重大中長遠(yuǎn)項目“預(yù)還原鈦精礦球團冶煉鈦渣技術(shù)研究”,,以攀枝花鈦精礦為研究對象,,采用細(xì)粒級鈦精礦轉(zhuǎn)底爐預(yù)還原制備金屬化球團,、金屬化球團電爐冶煉鈦渣的技術(shù)路線,開發(fā)一條采用自主原料低成本鈦渣生產(chǎn)技術(shù),。
面對研發(fā)周期短,、任務(wù)重,、技術(shù)難度大的緊迫形勢,,為早出成果、快出成果,,攀鋼研發(fā)人員僅用半年時間就完成了全部的實驗室及小型試驗工作,,預(yù)還原工業(yè)試驗緊隨其后在攀鋼釩鈦磁鐵礦資源綜合利用中試線展開,。在今年開展的工業(yè)試驗中,研發(fā)人員攻克了球團金屬化率在較低水平徘徊,、轉(zhuǎn)底爐漲爐底嚴(yán)重等難題,,實現(xiàn)了連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)作業(yè),球團的金屬化率指標(biāo)得到逐步提高,,平均金屬化率由30%提高至48%,,63%,,最高可達(dá)70%以上,指標(biāo)接近世界先進水平,。
隨后,,他們還在攀鋼鈦業(yè)公司25兆瓦鈦渣電爐上開展了30%、60%,、100%金屬化球團冶煉鈦渣試驗。該冶煉試驗屬國內(nèi)首次,,在毫無經(jīng)驗可尋的情況下,,參研人員對各影響因素逐一的計算、分析,、排查,,提出了一整套適合金屬化球團冶煉鈦渣的技術(shù)措施,使得冶煉電耗直線下降,,從最初試驗的3000千瓦時、2300千瓦時到1987千瓦時,、1864千瓦時,,各項指標(biāo)全面達(dá)到歷史最好水平,。
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