
上海建冶重工機械有限公司

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工程概況
樂灘水電站擴建工程裝機容量600MW,,主體混凝土澆筑總量為153.35萬,,砂石系統(tǒng)設(shè)計能力為月產(chǎn)8萬IT10成品料,滿足主體混凝土最高月澆筑強度的要求。砂石骨料系統(tǒng)于2001年10月開始建設(shè),2002年2月9日建成投產(chǎn)。
2 破碎設(shè)備選型
砂石系統(tǒng)制砂車間的原設(shè)計制砂能力(不包括中,、細碎工段的產(chǎn)砂量)為126.7t/h,根據(jù)有關(guān)單位提供的數(shù)據(jù),,技施方案選用l臺P F1310反擊式破碎機(處理能力100~140t/h ) 和 l臺BARMAC(巴馬克) VB -9000立軸沖擊式破碎機(處理能力370~560t/h )作制砂設(shè)備,,按產(chǎn)砂率35%計時產(chǎn)砂量為(100+370)×35%≥164.5t/h,即可滿足要求,,并于2002年2月安裝投產(chǎn),。由于反擊破的制砂效果不理想,針片狀多,,不適合以當?shù)貛r石為原料的制砂工藝,,于2004年4月放棄反擊破制砂機,,增加l臺MB Z2100×3600棒磨機。
3 存在問題
細度模數(shù)是衡量人工砂質(zhì)量的一個重要指標,, 直接影響到混凝土的和易性,、 強度、 抗?jié)B性及經(jīng)濟指標,,但砂石系統(tǒng)從2002年2月9日投產(chǎn)以來,,人工砂的細度模數(shù)一直偏高, 3~7月生產(chǎn)的人工砂平均細度模數(shù)達到2.99,,而設(shè)計值在2.4~2.8之間,,2002年3~7月人工砂細度模數(shù)狀況見表1。
其中振動篩篩網(wǎng)孔過大,、棒磨機鋼棒已磨損,、棒磨機裝棒量少、洗砂機容量不相配,、工人追求產(chǎn)量,、進料量不均勻、工人對巴馬克機不熟悉等又是主要原因,。
5 控制措施
5.1 改造篩網(wǎng)
整個制砂系統(tǒng)共有6臺振動篩,,這些振動篩的篩網(wǎng)大部分是從別的工地用過的舊篩網(wǎng),, 有2臺振動篩篩網(wǎng)孔眼過大,,把這2臺磨損過大的孔眼篩網(wǎng)換成新的篩網(wǎng);有2臺篩網(wǎng)是方孔鋼絲篩網(wǎng),,方孔篩網(wǎng)的孔對角尺寸也超過砂的最大粒徑,,為此又把這兩塊篩網(wǎng)改為園孔鋼板篩網(wǎng),還有 2臺振動篩的篩網(wǎng)經(jīng)過檢查符合要求不用更換,。
5.2 棒磨機改造
棒磨制砂機所制的人工砂細度模數(shù)有容易調(diào)節(jié)的特點,,砂的粗細跟所裝的鋼棒量、鋼棒之間間距,、進料量有關(guān),,通過調(diào)查研究,決定增加鋼棒量,,由原來的每臺裝棒21t 加裝到每臺24t,,鋼棒之間的間距也相應(yīng)減小了;對于棒磨機的進料量,,要求進料要均勻,、穩(wěn)定,不能進料太多,,進太多則所生產(chǎn)的人工砂就粗,,針對這一情況,,把制砂給料倉下的給料開關(guān)由人工控制改為電動控制,通過調(diào)節(jié)螺桿,,經(jīng)過反復(fù)試驗,,找出最佳的進料量。
5.3 巴馬克制砂質(zhì)量控制
巴馬克制砂機所生產(chǎn)的人工砂跟進料量,、制砂料的含水量,、制砂料溫度有關(guān)。巴馬克的進料量要求均勻,、穩(wěn)定,,進料太多則所生產(chǎn)的人工砂就粗,進料量少就細一點,,針對這一情況,,把制砂給料倉的給料開關(guān)由人工控制改為電動控制,通過調(diào)節(jié)螺桿,,經(jīng)過反復(fù)試驗,,找出最佳的進料量。巴馬克制砂機是干法生產(chǎn)人工砂,,要求制砂原料的含水量越少越好,,進料溫度高一點比較好。經(jīng)過調(diào)查分析,,原材料的含水量主要來自篩分沖洗時的表面滯留水,,只有增加倉儲量,延長制砂料的自然脫水時間才是最有效的辦法,,為此,,把預(yù)篩車間的洗砂機出料直接送進制砂給料倉,增加了制砂給料倉的進料量,,從而達到增加制砂料的儲備,,延長制砂料的自然脫水時間,減少制砂料的含水量,。通過改造,,達到了預(yù)計的目的。
5.4 洗砂機的調(diào)配
原與棒磨機相配的洗砂機為FC一1200×8000,,容量過小,,洗砂過程細小砂粒容易流失; 而與PF1310反擊破相配的洗砂機為FC一1400×1000,,容量相對較大,,為了增加成品砂的細小顆粒,把這兩個洗砂機互相調(diào)換,減少棒磨機制砂的細砂流失,。
5.5 改進石粉回收措施
新的混凝土規(guī)范允許人工砂的石粉含量加大,,由原來的6%~12%可以增加到6%~18%,人工砂含粉量的增加,,可以降低人工砂的細度模數(shù),,為了達到降低人工砂的細度模數(shù), 通過改進刮砂機刮板,、改造沉砂池增加了石粉的回收量,。
5.6 增加1臺棒磨機
經(jīng)過以上的五項控制措施,人工砂的細度模數(shù)已經(jīng)基本穩(wěn)定,,但還是有往上偏差的傾向,, 必須把人工砂的細度模數(shù)進一步降低。通過試驗分析,,巴馬克制的砂較粗,,已很難降下來, 棒磨機制的砂較細,,可調(diào)性高,,同時大壩主體的混凝土澆筑量由5萬m3/月增加到5.8萬m3/月,原設(shè)計人工砂的月產(chǎn)量已不能滿足施工要求,,所以決定新增加 l臺棒磨機,,這樣,2臺棒磨機產(chǎn)的人工砂和一臺巴馬克產(chǎn)的人工砂再加上其它設(shè)備所產(chǎn)的砂經(jīng)混合后,, 最終的人工砂細度模數(shù)穩(wěn)定在2.4 ~2.8之間,。
5.7系統(tǒng)運行控制措施
樂灘水電站砂石系統(tǒng)人工砂生產(chǎn)主要由1臺巴馬克和2臺棒磨機制砂,篩分樓的振動篩也產(chǎn)出一定量的砂,。
從表2中可以看出,,巴馬克制的砂較粗,,細度模數(shù)在3.08左右,,產(chǎn)量在65t/h左右;而棒磨機制出的砂較細,,細度模數(shù)在2.0左右,,產(chǎn)量在55t/h左右。根據(jù)它們的各自制砂能力和制砂質(zhì)量的具體情況,,經(jīng)過計算和研究,,制定了制砂機械的開機原則和制度,即單獨巴馬克不允許開機制砂,,至少要有一臺棒磨機開機,,巴馬克制砂機才能開機制砂。一旦巴馬克制砂機出了故障,,兩臺棒磨機也可以開機,,但要重新調(diào)整棒磨機的進料量,,使所產(chǎn)砂的細度模數(shù)符合要求。
6 效果和體會
通過實施以上幾項措施后,,人工砂的細度模數(shù)得到了有效的控制,,達到了合同的要求, 保證了混凝土施工的質(zhì)量,。
巴馬克產(chǎn)出的料是砂石混合料,,砂含量只占出料的35%左右,其余的料可作為混凝土的小石料和中石料,,這些石料的特點是顆粒形狀很好,,幾乎沒有針片狀。在樂灘的砂石系統(tǒng)中由于巖石性能的原因,,普通破碎機生產(chǎn)的骨料針片狀較多,,對混凝土質(zhì)量影響較大,通過改進流程,,利用巴馬克制砂機生產(chǎn)小石,,很好地改善了碎石骨料的質(zhì)量。
砂石料的質(zhì)量是混凝土質(zhì)量的保證前提,,經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化后的砂石系統(tǒng)生產(chǎn)工藝很好地解決了人工砂細度模數(shù)的問題,,保證了混凝土的配比標準,節(jié)約了水泥用量,,混凝土質(zhì)量穩(wěn)定,。
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