
上海建冶重工機械有限公司

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工程概況
樂灘水電站擴建工程裝機容量600MW,主體混凝土澆筑總量為153.35萬,,砂石系統(tǒng)設(shè)計能力為月產(chǎn)8萬IT10成品料,,滿足主體混凝土最高月澆筑強度的要求。砂石骨料系統(tǒng)于2001年10月開始建設(shè),,2002年2月9日建成投產(chǎn),。
2 破碎設(shè)備選型
砂石系統(tǒng)制砂車間的原設(shè)計制砂能力(不包括中、細碎工段的產(chǎn)砂量)為126.7t/h,,根據(jù)有關(guān)單位提供的數(shù)據(jù),,技施方案選用l臺P F1310反擊式破碎機(處理能力100~140t/h ) 和 l臺BARMAC(巴馬克) VB -9000立軸沖擊式破碎機(處理能力370~560t/h )作制砂設(shè)備,按產(chǎn)砂率35%計時產(chǎn)砂量為(100+370)×35%≥164.5t/h,,即可滿足要求,,并于2002年2月安裝投產(chǎn)。由于反擊破的制砂效果不理想,,針片狀多,不適合以當?shù)貛r石為原料的制砂工藝,,于2004年4月放棄反擊破制砂機,,增加l臺MB Z2100×3600棒磨機。
3 存在問題
細度模數(shù)是衡量人工砂質(zhì)量的一個重要指標,, 直接影響到混凝土的和易性,、 強度、 抗?jié)B性及經(jīng)濟指標,但砂石系統(tǒng)從2002年2月9日投產(chǎn)以來,,人工砂的細度模數(shù)一直偏高,, 3~7月生產(chǎn)的人工砂平均細度模數(shù)達到2.99,而設(shè)計值在2.4~2.8之間,,2002年3~7月人工砂細度模數(shù)狀況見表1,。
其中振動篩篩網(wǎng)孔過大、棒磨機鋼棒已磨損,、棒磨機裝棒量少,、洗砂機容量不相配、工人追求產(chǎn)量,、進料量不均勻,、工人對巴馬克機不熟悉等又是主要原因。
5 控制措施
5.1 改造篩網(wǎng)
整個制砂系統(tǒng)共有6臺振動篩,,這些振動篩的篩網(wǎng)大部分是從別的工地用過的舊篩網(wǎng),, 有2臺振動篩篩網(wǎng)孔眼過大,把這2臺磨損過大的孔眼篩網(wǎng)換成新的篩網(wǎng),;有2臺篩網(wǎng)是方孔鋼絲篩網(wǎng),,方孔篩網(wǎng)的孔對角尺寸也超過砂的最大粒徑,為此又把這兩塊篩網(wǎng)改為園孔鋼板篩網(wǎng),,還有 2臺振動篩的篩網(wǎng)經(jīng)過檢查符合要求不用更換,。
5.2 棒磨機改造
棒磨制砂機所制的人工砂細度模數(shù)有容易調(diào)節(jié)的特點,砂的粗細跟所裝的鋼棒量,、鋼棒之間間距,、進料量有關(guān),通過調(diào)查研究,,決定增加鋼棒量,,由原來的每臺裝棒21t 加裝到每臺24t,鋼棒之間的間距也相應(yīng)減小了,;對于棒磨機的進料量,,要求進料要均勻、穩(wěn)定,,不能進料太多,,進太多則所生產(chǎn)的人工砂就粗,針對這一情況,,把制砂給料倉下的給料開關(guān)由人工控制改為電動控制,,通過調(diào)節(jié)螺桿,經(jīng)過反復試驗,,找出最佳的進料量,。
5.3 巴馬克制砂質(zhì)量控制
巴馬克制砂機所生產(chǎn)的人工砂跟進料量,、制砂料的含水量、制砂料溫度有關(guān),。巴馬克的進料量要求均勻,、穩(wěn)定,進料太多則所生產(chǎn)的人工砂就粗,,進料量少就細一點,,針對這一情況,把制砂給料倉的給料開關(guān)由人工控制改為電動控制,,通過調(diào)節(jié)螺桿,,經(jīng)過反復試驗,找出最佳的進料量,。巴馬克制砂機是干法生產(chǎn)人工砂,,要求制砂原料的含水量越少越好,進料溫度高一點比較好,。經(jīng)過調(diào)查分析,,原材料的含水量主要來自篩分沖洗時的表面滯留水,只有增加倉儲量,,延長制砂料的自然脫水時間才是最有效的辦法,,為此,把預篩車間的洗砂機出料直接送進制砂給料倉,,增加了制砂給料倉的進料量,,從而達到增加制砂料的儲備,延長制砂料的自然脫水時間,,減少制砂料的含水量,。通過改造,達到了預計的目的,。
5.4 洗砂機的調(diào)配
原與棒磨機相配的洗砂機為FC一1200×8000,,容量過小,洗砂過程細小砂粒容易流失,; 而與PF1310反擊破相配的洗砂機為FC一1400×1000,,容量相對較大,為了增加成品砂的細小顆粒,,把這兩個洗砂機互相調(diào)換,,減少棒磨機制砂的細砂流失。
5.5 改進石粉回收措施
新的混凝土規(guī)范允許人工砂的石粉含量加大,,由原來的6%~12%可以增加到6%~18%,,人工砂含粉量的增加,可以降低人工砂的細度模數(shù),,為了達到降低人工砂的細度模數(shù),, 通過改進刮砂機刮板、改造沉砂池增加了石粉的回收量,。
5.6 增加1臺棒磨機
經(jīng)過以上的五項控制措施,,人工砂的細度模數(shù)已經(jīng)基本穩(wěn)定,但還是有往上偏差的傾向,, 必須把人工砂的細度模數(shù)進一步降低,。通過試驗分析,巴馬克制的砂較粗,,已很難降下來,, 棒磨機制的砂較細,可調(diào)性高,,同時大壩主體的混凝土澆筑量由5萬m3/月增加到5.8萬m3/月,,原設(shè)計人工砂的月產(chǎn)量已不能滿足施工要求,所以決定新增加 l臺棒磨機,,這樣,,2臺棒磨機產(chǎn)的人工砂和一臺巴馬克產(chǎn)的人工砂再加上其它設(shè)備所產(chǎn)的砂經(jīng)混合后, 最終的人工砂細度模數(shù)穩(wěn)定在2.4 ~2.8之間,。
5.7系統(tǒng)運行控制措施
樂灘水電站砂石系統(tǒng)人工砂生產(chǎn)主要由1臺巴馬克和2臺棒磨機制砂,,篩分樓的振動篩也產(chǎn)出一定量的砂。
從表2中可以看出,,巴馬克制的砂較粗,,細度模數(shù)在3.08左右,產(chǎn)量在65t/h左右,;而棒磨機制出的砂較細,,細度模數(shù)在2.0左右,產(chǎn)量在55t/h左右,。根據(jù)它們的各自制砂能力和制砂質(zhì)量的具體情況,,經(jīng)過計算和研究,制定了制砂機械的開機原則和制度,,即單獨巴馬克不允許開機制砂,,至少要有一臺棒磨機開機,巴馬克制砂機才能開機制砂,。一旦巴馬克制砂機出了故障,,兩臺棒磨機也可以開機,但要重新調(diào)整棒磨機的進料量,,使所產(chǎn)砂的細度模數(shù)符合要求,。
6 效果和體會
通過實施以上幾項措施后,人工砂的細度模數(shù)得到了有效的控制,,達到了合同的要求,, 保證了混凝土施工的質(zhì)量,。
巴馬克產(chǎn)出的料是砂石混合料,砂含量只占出料的35%左右,,其余的料可作為混凝土的小石料和中石料,,這些石料的特點是顆粒形狀很好,幾乎沒有針片狀,。在樂灘的砂石系統(tǒng)中由于巖石性能的原因,,普通破碎機生產(chǎn)的骨料針片狀較多,對混凝土質(zhì)量影響較大,,通過改進流程,,利用巴馬克制砂機生產(chǎn)小石,很好地改善了碎石骨料的質(zhì)量,。
砂石料的質(zhì)量是混凝土質(zhì)量的保證前提,,經(jīng)過調(diào)整優(yōu)化后的砂石系統(tǒng)生產(chǎn)工藝很好地解決了人工砂細度模數(shù)的問題,保證了混凝土的配比標準,,節(jié)約了水泥用量,,混凝土質(zhì)量穩(wěn)定。
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