現(xiàn)以某螢石礦浮選廠清潔生產(chǎn)的技術(shù)改造為例,,簡(jiǎn)述中小型螢石礦浮選廠開展清潔生產(chǎn)的思路與方案,。
1、清潔生產(chǎn)思路
該螢石精選廠日處理原礦80噸,,日產(chǎn)精礦35噸,年產(chǎn)精礦1.05萬噸,,其中濕精礦0.85萬噸,,干精礦0.2萬噸,,屬于小型螢石浮選廠,。浮選藥劑采用油酸和純堿,,其生產(chǎn)工藝先將原礦破碎成適當(dāng)粒度,再進(jìn)入到球磨機(jī)細(xì)磨,,分級(jí)后加入浮選藥劑進(jìn)行粗選和精選,再經(jīng)濃縮過濾后根據(jù)用戶要求可分別制得濕精礦和干精礦,。
原礦平均品位50%,,其主要成分的平均含量為:CaF2 66.91%;含SiO2 30.06%,、S 0.016%,、P 0.024%。生產(chǎn)過程中,,主要產(chǎn)生的污染物有:粉塵(粉碎和烘干),、含氟廢水(浮選)、固體廢物和噪聲,。根據(jù)以上分析,可知其清潔生產(chǎn)的主要目的是通過調(diào)整產(chǎn)品類型,、改進(jìn)生產(chǎn)工藝和治理措施來減小其污染物的排放,。
2,、清潔生產(chǎn)方案
2.1產(chǎn)品調(diào)整
該廠原有兩種產(chǎn)品:濕精礦和干精礦,后者只是對(duì)前者進(jìn)行干燥后得到,。干燥使用回轉(zhuǎn)式干燥機(jī),。烘干工序使用0#柴油作為燃料,,柴油在燃燒室內(nèi)燃燒,,產(chǎn)生高溫?zé)犸L(fēng),,將高溫?zé)犸L(fēng)引入到回轉(zhuǎn)式干燥機(jī),,濕精礦從干燥機(jī)的尾部進(jìn)料得到干燥,,干燥尾氣依次進(jìn)入旋風(fēng)除塵器和布袋除塵器后排放,。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)核算,,烘干每噸精礦需用柴油11kg,。
在精礦干燥過程會(huì)產(chǎn)生廢氣,,其中主要污染物為粉塵和SO2。根據(jù)物料計(jì)算,,有組織排放的含粉塵及SO2的廢氣總量為7200m3/h,,平均粉塵濃度為300mg/m3,,經(jīng)過旋風(fēng)除塵器和布袋除塵器凈化后的排放濃度為30mg/m3,。由于烘干產(chǎn)生的粉塵為精礦粉,,是高含量的氟化鈣,,精礦品位取98%,,折算成總氟,,烘干工序產(chǎn)生的總氟排放濃度143.2 mg/m3,,排放量為1.03kg/h,,經(jīng)過除塵處理后的總氟排放濃度為14.3mg/m3,,排放量為0.10kg/h,。
SO2主要是燃燒0#柴油產(chǎn)生的,,0#柴油的含硫量小于0.5%,,每小時(shí)產(chǎn)生SO2量為0.55kg,。廢氣中平均SO2濃度為76.4mg/m3,。
根據(jù)干精礦的產(chǎn)量,,烘干設(shè)備年累積開車時(shí)間為400小時(shí),,計(jì)算出粉塵(總氟)和SO2的產(chǎn)生量如下表:表1 干燥工序產(chǎn)生污染物統(tǒng)計(jì)污染物種類粉塵總氟SO2產(chǎn)生量(t/a)0.864 0.412 0.22排放量(t/a)0.086 0.041 0.22
從清潔生產(chǎn)的角度考慮,干精礦的生產(chǎn)需耗費(fèi)更多的能源,并且會(huì)產(chǎn)生一定的大氣污染,。該廠通過市場(chǎng)開拓,,從2004年起停止了干精礦的生產(chǎn),,其烘干工序的設(shè)備閑置,。此次產(chǎn)品調(diào)整,,每年節(jié)省0#柴油2.2t,,減少了粉塵和SO2的排放,不但提高了該企業(yè)的清潔生產(chǎn)水平,,而且還減少了電耗和對(duì)相關(guān)設(shè)備的維護(hù)費(fèi)用。
2.2廢水治理與回用瑩石質(zhì)脆,,在磨礦過程中極易泥化,,因此,,尾礦水中含有大量呈膠體狀的懸浮物,。由于選礦過程中加入了油酸,、純石等選礦藥劑,,在水中起分散劑的作用,使膠體懸浮物更難沉降,,造成尾礦水中的氟和懸浮物嚴(yán)重超標(biāo),,直接排放會(huì)對(duì)周圍水域造成嚴(yán)重污染。
在選礦過程中會(huì)產(chǎn)生含氟廢水,,排放量約為216.8m3/d,,如果這些含氟廢水不經(jīng)過處理直接排放,對(duì)地面水體造成嚴(yán)重污染,。經(jīng)過對(duì)浮選廢水處理工藝的類比分析,,結(jié)果說明,瑩石浮選廢水中的主要污染物為氟化物,,其中總氟含量較游離F-含量高出50-100倍,,這說明氟主要以固態(tài)懸浮物狀態(tài)存在于浮選廢水中,因此必須設(shè)法使廢水中的懸浮物沉降,,才能使廢水得到凈化,。
選礦廢水主要來源于三個(gè)工序:選礦,、濃縮和過濾。廢水通過位差自流入凈化池與除氟劑反應(yīng),,再送入尾礦庫自然沉淀,,尾礦庫容積為24000m3,廢水停留至少15天后,,達(dá)標(biāo)后排放,,這是在施行清潔生產(chǎn)前的廢水處理工藝,其廢水回用率為零,。施行清潔生產(chǎn)必須減少廢水的排放,,提高廢水回用率,。通過對(duì)生產(chǎn)過程的分析和實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn),一部分廢水可不經(jīng)過處理直接回用到磨礦工序,,不會(huì)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生負(fù)面影響,。磨礦工序用水為120噸/天,占整個(gè)用水量的50%,。
浮選工序?qū)λ|(zhì)有一定要求,,所以只有對(duì)廢水處理后方能回用,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)研究和生產(chǎn)實(shí)踐,,經(jīng)過處理后的廢水可部分回用到選礦工序,,回用量可達(dá)到30噸/天,,本工序回用率只能達(dá)到25%,其余仍然需使用新鮮水,。通到直接回用和處理后適度回用的方法,,整個(gè)選礦工藝總廢水回用率達(dá)到69%,。
由于氟化物主要以懸浮物存在,,所使用懸浮劑需要能破壞廢水的膠體形態(tài),,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)研究并借鑒同類廠家的經(jīng)驗(yàn),,選擇附近硫酸廠的酸性廢水作為除氟劑,,一方面可對(duì)廢水起到中和作用,另一方面可迅速破壞廢水的膠體,,加快廢水的沉降作用,。廢水處理前后的水質(zhì)參數(shù)見表2。
表2尾礦庫廢水產(chǎn)生及排放情況SS CODCr氟化物油類pH原廢水濃度mg/l 2770 425 2100 5.45 9.50出水濃度mg/l 48.068.0 7.2 1.70 7.62
從表2可看出,,廢水經(jīng)過處理后,,其懸浮物去除率達(dá)到98.3%,氟化物去除率達(dá)到99.7%,,廢水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),,可見該廢水處理工藝完全能滿足環(huán)保要求,。同時(shí)采用硫酸廠的酸性廢水作為除氟劑,達(dá)到了以廢治廢的目的,。
廢水是瑩石礦浮選廠最主要的污染源,,通過對(duì)原廢水工序的改造,一部分廢水直接回用到磨礦工序,,另一部分回用到浮選工序,,總廢水回用率達(dá)到69%,大大提高該廠的清潔生產(chǎn)水平,。
2.3固體廢物再利用
生產(chǎn)中產(chǎn)生的固體廢物主要是選礦后的尾礦和廢水處理產(chǎn)生的污泥,。該廠每年使用原礦2.4萬噸,相應(yīng)產(chǎn)出尾礦1.2萬噸/年,,該廠建有尾礦壩,,容積24000立方米,,可以把相應(yīng)產(chǎn)生的尾礦堆放在尾礦壩上,,尾礦庫容積可供選廠生產(chǎn)2年以上的尾礦堆放。另外,,凈化池會(huì)產(chǎn)生少量污泥,,年產(chǎn)生量約100噸。
選后產(chǎn)生的尾礦富含SiO2,,其含量達(dá)到70%以上,,再加上顆粒細(xì)小,是水泥廠較好的原料,。該廠產(chǎn)生的尾礦均銷往附近水泥廠,。
凈化池會(huì)產(chǎn)生的污泥氟化鈣含量仍然較高,經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)驗(yàn),,可分批回到原浮選工序再次浮選,。
通過以上措施,固體廢物得到了有效的綜合利用,。
3,、小結(jié)通過調(diào)整產(chǎn)品、采用廢水回用工藝和綜合利用固體廢物,,大大提高了該小型瑩石礦的清潔生產(chǎn)水平,,減輕了對(duì)環(huán)境的不利影響。當(dāng)前我國(guó)中小型瑩石礦浮選廠較多,,對(duì)環(huán)境的影響也較大,,提高其清潔生產(chǎn)水平已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急,本文提出了中小型瑩石礦浮選廠的清潔生產(chǎn)的一些方法,,可起到參考作用,。