3月初,由原南昌工業(yè)技術(shù)研究院高級工程師張智新開發(fā)的低溫法生產(chǎn)氟化氫工藝工業(yè)試驗裝置試產(chǎn)取得成功,。建在南昌至新化工技術(shù)公司的這套試驗裝置生產(chǎn)出含氟40%和55%的兩種氫氟酸,,產(chǎn)品經(jīng)檢測全部達到國家標準。低溫法氟化氫技術(shù)的開發(fā)成功,,將為氟化氫企業(yè)提供一種低能耗,、高收率的綠色環(huán)保生產(chǎn)工藝。
氟化氫是氟化工的基本原料,。我國有氟化氫生產(chǎn)企業(yè)50多家,,年生產(chǎn)能力70萬噸。據(jù)了解,,目前國內(nèi)外生產(chǎn)氟化氫的裝置都是以硫酸與螢石粉為原料,,采用轉(zhuǎn)爐法生產(chǎn)。轉(zhuǎn)爐法的弊端在于有少量被硫酸鈣包裹的螢石粉接觸不到硫酸,,反應(yīng)不完全,。沒有反應(yīng)的螢石粉和生成物石膏混在一起,形成氟石膏廢渣,。同時,,爐內(nèi)高達 500℃的溫度使部分硫酸的揮發(fā)物、分解物以及少量螢石粉塵進入氟化氫氣體內(nèi),,造成后續(xù)精制困難,。此外,該法易發(fā)生氟化氫氣體外泄,,排出的氟石膏廢渣不但含少量螢石粉,,還會夾帶少量氟化氫氣體,易造成環(huán)境污染,。
鑒于轉(zhuǎn)爐法存在的這些問題,,近幾年氟化氫企業(yè)從國外引進了多種新技術(shù)。雖然單爐產(chǎn)量有所提高,,但仍然存在反應(yīng)不完全,、產(chǎn)品單耗高、質(zhì)量不穩(wěn)定,、環(huán)境污染和設(shè)備腐蝕嚴重等問題,。
據(jù)介紹,低溫法工藝同樣采用硫酸和螢石粉反應(yīng)生產(chǎn)氟化氫,,但該工藝是把螢石粉加入一種對氟化鈣有一定溶解度的液體反應(yīng)介質(zhì)里,,通過攪拌使氟化鈣稍溶解后,再加入硫酸進行反應(yīng),;反應(yīng)在液相和攪拌條件下進行,,適當加熱使溫度控制在90℃左右,,反應(yīng)就可很快進行。由于低溫法是液相反應(yīng),,在90℃以下沒有硫酸分解物和揮發(fā)物進入氟化氫氣體內(nèi),,螢石粉塵不會進入氟化氫氣體內(nèi),不易形成硫酸鈣包裹,,可直接得到精制的氟化氫氣體,,而且反應(yīng)進行得快速又完全。
與傳統(tǒng)工藝相比,,低溫法工藝流程短,,能耗少,投資省,,原料沒有浪費,,產(chǎn)品單耗較低,同時還避免了“三廢”排放,,經(jīng)濟和環(huán)境效益都較為顯著,。
氟化氫是氟化工的基本原料,。我國有氟化氫生產(chǎn)企業(yè)50多家,,年生產(chǎn)能力70萬噸。據(jù)了解,,目前國內(nèi)外生產(chǎn)氟化氫的裝置都是以硫酸與螢石粉為原料,,采用轉(zhuǎn)爐法生產(chǎn)。轉(zhuǎn)爐法的弊端在于有少量被硫酸鈣包裹的螢石粉接觸不到硫酸,,反應(yīng)不完全,。沒有反應(yīng)的螢石粉和生成物石膏混在一起,形成氟石膏廢渣,。同時,,爐內(nèi)高達 500℃的溫度使部分硫酸的揮發(fā)物、分解物以及少量螢石粉塵進入氟化氫氣體內(nèi),,造成后續(xù)精制困難,。此外,該法易發(fā)生氟化氫氣體外泄,,排出的氟石膏廢渣不但含少量螢石粉,,還會夾帶少量氟化氫氣體,易造成環(huán)境污染,。
鑒于轉(zhuǎn)爐法存在的這些問題,,近幾年氟化氫企業(yè)從國外引進了多種新技術(shù)。雖然單爐產(chǎn)量有所提高,,但仍然存在反應(yīng)不完全,、產(chǎn)品單耗高、質(zhì)量不穩(wěn)定,、環(huán)境污染和設(shè)備腐蝕嚴重等問題,。
據(jù)介紹,低溫法工藝同樣采用硫酸和螢石粉反應(yīng)生產(chǎn)氟化氫,,但該工藝是把螢石粉加入一種對氟化鈣有一定溶解度的液體反應(yīng)介質(zhì)里,,通過攪拌使氟化鈣稍溶解后,再加入硫酸進行反應(yīng),;反應(yīng)在液相和攪拌條件下進行,,適當加熱使溫度控制在90℃左右,,反應(yīng)就可很快進行。由于低溫法是液相反應(yīng),,在90℃以下沒有硫酸分解物和揮發(fā)物進入氟化氫氣體內(nèi),,螢石粉塵不會進入氟化氫氣體內(nèi),不易形成硫酸鈣包裹,,可直接得到精制的氟化氫氣體,,而且反應(yīng)進行得快速又完全。
與傳統(tǒng)工藝相比,,低溫法工藝流程短,,能耗少,投資省,,原料沒有浪費,,產(chǎn)品單耗較低,同時還避免了“三廢”排放,,經(jīng)濟和環(huán)境效益都較為顯著,。