《包頭稀土精礦低溫焙燒無污染冶煉工藝》采用保溫熟化,、低溫(250-260℃)濃硫酸動(dòng)態(tài)(回轉(zhuǎn)窯)焙燒包頭稀土精礦,,對硫酸焙燒工藝有改進(jìn)創(chuàng)新,使稀土和釷進(jìn)入同時(shí)浸出液,,為下一步回收釷創(chuàng)造了條件,;尾氣用碳酸氫銨飽和溶液回收氟化氫生產(chǎn)氟化氫銨副產(chǎn)品。該工藝在高效回收稀土等有價(jià)元素的同時(shí), 解決了高溫焙燒分解包頭稀土精礦的尾氣和放射性渣污染的嚴(yán)重問題,。稀土浸出率達(dá)到96%以上,,氟回收率達(dá)到95%以上,排放的尾氣中氟含量<2mg/m3,;浸出渣中釷含量<500ppm,比活度低于國家標(biāo)準(zhǔn)(7.4×104Bg/kg),,滿足工業(yè)生產(chǎn)要求。該工藝試驗(yàn)與高溫濃硫酸焙燒工藝比較,,大大降低了廢水,、廢氣、放射性渣的處理費(fèi)用,。處理每噸稀土精礦可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤100公斤,、硫酸 250公斤。降低了生產(chǎn)成本,,增加了企業(yè)的利潤空間,。為解決包頭稀土精礦硫酸焙燒尾氣和放射性渣對環(huán)境污染問題開拓了新路。
《非皂化混合萃取劑萃取分離稀土新工藝》首次采用非皂化的P204與弱酸性磷類萃取劑配制的混合萃取劑直接在硫酸和鹽酸混合介質(zhì)中萃取分離稀土,,萃取過程不產(chǎn)生氨氮廢水,從源頭上解決了包頭礦冶煉過程中氨氮廢水對水資源造成嚴(yán)重污染的問題, 并簡化了原工藝流程,,提高了稀土萃取過程中的稀土濃度, 增大了設(shè)備產(chǎn)能, 降低了化工材料單耗,提高了稀土分離效果,。采用該工藝成功地改造了年產(chǎn)4000噸碳酸氫銨沉淀轉(zhuǎn)型生產(chǎn)氯化稀土生產(chǎn)線,,并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn),稀土回收率大于98%,;生產(chǎn)一噸氯化稀土的化工材料成本比碳銨沉淀轉(zhuǎn)型工藝降低20%以上,,產(chǎn)生了良好的環(huán)保效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。該工藝已申報(bào)發(fā)明專利3項(xiàng),實(shí)現(xiàn)了稀土萃取分組分離技術(shù)的創(chuàng)新,在技術(shù),、經(jīng)濟(jì),、環(huán)保綜合指標(biāo)方面達(dá)到國際先進(jìn)水平。
專家們一致希望項(xiàng)目完成單位進(jìn)一步研究開發(fā)處理包頭稀土精礦全套綠色冶煉分離工程化技術(shù),,加快產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,,推動(dòng)我國稀土行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。