山東德州大壩水泥有限公司為適應(yīng)ISO水泥新標(biāo)準(zhǔn),于2002年3月份在2臺直徑2.2×7米球磨機(jī)上采用了N500高效轉(zhuǎn)子式選粉機(jī),,經(jīng)過幾點改進(jìn)取得了較好的效果,。
一、工藝基本狀況直徑2.2×7米球磨機(jī)一倉采用環(huán)溝節(jié)能襯板,,二倉采用雙曲面分級襯板,,隔倉板采用雙隔倉篦板,篦縫寬10毫米,,入磨物料粒度小于25毫米,,入磨物料水分小于3%,磨機(jī)通風(fēng)采用LHF-310A回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器,,磨機(jī)裝載量35噸,,鋼球級配如表所示,。
二,、高效轉(zhuǎn)子選粉機(jī)的工作原理高效轉(zhuǎn)子式選粉機(jī)是繼離心式選粉機(jī)、高效旋風(fēng)式選粉機(jī)之后發(fā)展起來的第三代高效選粉機(jī),。它是由日本小野田公司最早開發(fā)的O-Sepa選粉機(jī)演化而來的,。該種選粉機(jī)的主要特征是采用圓柱形籠形轉(zhuǎn)子或倒錐形籠形轉(zhuǎn)子。物料通過轉(zhuǎn)子下方的撒料盤均勻撒散,,通過內(nèi)部循環(huán)風(fēng)把物料吹向轉(zhuǎn)子周邊選粉區(qū),,通過高速電動機(jī)帶動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力和氣流阻力作用于每一粒物料上,有效地阻止大顆粒物料進(jìn)入成品,,將滿足粒徑要求的顆粒分選出來,,通過旋
風(fēng)筒將分選的成品收集下來,送向成品庫,。粗粉則經(jīng)過粗粉漏斗排出,,回磨機(jī)重新粉磨。通過調(diào)速電機(jī)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,,或使用風(fēng)閥控制通風(fēng)量的大小,,來改變選粉區(qū)內(nèi)物料的走向精確,控制產(chǎn)品的細(xì)度,。
三,、調(diào)試過程說明根據(jù)高效旋風(fēng)式選粉機(jī)的使用經(jīng)驗,入選粉機(jī)物料細(xì)度一般控制在(0.08毫米方孔篩篩余)25%~35%左右,,選粉機(jī)效率最高,,而且比較容易控制成品的細(xì)度,,但我們在初次使用轉(zhuǎn)子式選粉機(jī)時發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速在220轉(zhuǎn)/分鐘,,風(fēng)量最大,,水泥出磨細(xì)度在30%,成品細(xì)度在5%左右,,不能滿足生產(chǎn)要求,。于是,我們對選粉機(jī)進(jìn)行了調(diào)整,,關(guān)閉一半循環(huán)風(fēng)閥,,減少循環(huán)風(fēng)量,把立軸轉(zhuǎn)速由原220轉(zhuǎn)/分鐘提高到260轉(zhuǎn)/分鐘,,這樣成品細(xì)度下降,,但隨著循環(huán)風(fēng)量的降低,
選粉效率也急驟降低,,只能達(dá)到40%左右,,造成磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷增大,回粉量過多,,造成一倉飽磨,,臺時產(chǎn)量只能達(dá)到14噸。
要提高選粉效率,,必須保證選粉機(jī)工作時有足夠的選粉風(fēng)量,,而風(fēng)量增大則帶來成品細(xì)度粗,只能提高主軸轉(zhuǎn)速,,主軸轉(zhuǎn)速超過260轉(zhuǎn)/分鐘,,選粉機(jī)就會晃動,影響選粉機(jī)的穩(wěn)定性,。針對這種情況,,我們對選粉機(jī)的轉(zhuǎn)子進(jìn)行了兩點改進(jìn)。
對轉(zhuǎn)子改進(jìn)———該轉(zhuǎn)子呈倒錐形籠形轉(zhuǎn)子,,轉(zhuǎn)子分級圈上原用40根鋼管且分級圈上鋼管間隙上大下小,,間隙大的部分容易使粗顆粒進(jìn)入細(xì)粉區(qū),為了克服這種缺點,,我們把籠形轉(zhuǎn)子上的鋼管由原40根增至50根,。由于鋼管間的間隙減小,主軸轉(zhuǎn)速降至210轉(zhuǎn)/分鐘,,選粉風(fēng)量開至最大,,成品細(xì)度控制在3%以下,此時磨機(jī)臺時產(chǎn)量由原來的14噸上升到16噸,。
對撒料盤改進(jìn)———在對轉(zhuǎn)子改進(jìn)的基礎(chǔ)上,,我們又借鑒了旋風(fēng)式選粉機(jī)上使用螺漿形撒料盤的經(jīng)驗,,把現(xiàn)用的平撒料盤改為螺漿形撒料盤,螺漿撒料盤能打散物料中的粒子團(tuán),,使包裹在粒子團(tuán)中的合格顆粒進(jìn)入成品,;螺漿葉給物料一個向上的加速度,能使一部分合格的中等顆粒物料進(jìn)入細(xì)粉收集區(qū),。使用螺漿撒料盤會產(chǎn)生一種向上的氣流,,我們把主軸轉(zhuǎn)速提高至230轉(zhuǎn)/分鐘,使成品細(xì)度小于3%,。此時磨機(jī)臺時產(chǎn)量提高到16.5噸,。
轉(zhuǎn)子式選粉機(jī)效率比較高,而且性能穩(wěn)定,。我們對該選粉細(xì)度3%(0.08毫米方孔篩篩余)的成品進(jìn)入顆粒級配檢測,,其中65%顆料粒徑≤32微米,顆粒分布合理,,水泥比表面積3400平方厘米/克,。而相同條件下旋風(fēng)式選粉機(jī)所選的成品小于32微米的顆粒只占60%,水泥比表面積較旋風(fēng)式選粉機(jī)相比提高200平方厘米/克,,3天強(qiáng)度可提高10%,,28天強(qiáng)度可提高6%。
一、工藝基本狀況直徑2.2×7米球磨機(jī)一倉采用環(huán)溝節(jié)能襯板,,二倉采用雙曲面分級襯板,,隔倉板采用雙隔倉篦板,篦縫寬10毫米,,入磨物料粒度小于25毫米,,入磨物料水分小于3%,磨機(jī)通風(fēng)采用LHF-310A回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器,,磨機(jī)裝載量35噸,,鋼球級配如表所示,。
二,、高效轉(zhuǎn)子選粉機(jī)的工作原理高效轉(zhuǎn)子式選粉機(jī)是繼離心式選粉機(jī)、高效旋風(fēng)式選粉機(jī)之后發(fā)展起來的第三代高效選粉機(jī),。它是由日本小野田公司最早開發(fā)的O-Sepa選粉機(jī)演化而來的,。該種選粉機(jī)的主要特征是采用圓柱形籠形轉(zhuǎn)子或倒錐形籠形轉(zhuǎn)子。物料通過轉(zhuǎn)子下方的撒料盤均勻撒散,,通過內(nèi)部循環(huán)風(fēng)把物料吹向轉(zhuǎn)子周邊選粉區(qū),,通過高速電動機(jī)帶動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力和氣流阻力作用于每一粒物料上,有效地阻止大顆粒物料進(jìn)入成品,,將滿足粒徑要求的顆粒分選出來,,通過旋
風(fēng)筒將分選的成品收集下來,送向成品庫,。粗粉則經(jīng)過粗粉漏斗排出,,回磨機(jī)重新粉磨。通過調(diào)速電機(jī)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,,或使用風(fēng)閥控制通風(fēng)量的大小,,來改變選粉區(qū)內(nèi)物料的走向精確,控制產(chǎn)品的細(xì)度,。
三,、調(diào)試過程說明根據(jù)高效旋風(fēng)式選粉機(jī)的使用經(jīng)驗,入選粉機(jī)物料細(xì)度一般控制在(0.08毫米方孔篩篩余)25%~35%左右,,選粉機(jī)效率最高,,而且比較容易控制成品的細(xì)度,,但我們在初次使用轉(zhuǎn)子式選粉機(jī)時發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速在220轉(zhuǎn)/分鐘,,風(fēng)量最大,,水泥出磨細(xì)度在30%,成品細(xì)度在5%左右,,不能滿足生產(chǎn)要求,。于是,我們對選粉機(jī)進(jìn)行了調(diào)整,,關(guān)閉一半循環(huán)風(fēng)閥,,減少循環(huán)風(fēng)量,把立軸轉(zhuǎn)速由原220轉(zhuǎn)/分鐘提高到260轉(zhuǎn)/分鐘,,這樣成品細(xì)度下降,,但隨著循環(huán)風(fēng)量的降低,
選粉效率也急驟降低,,只能達(dá)到40%左右,,造成磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷增大,回粉量過多,,造成一倉飽磨,,臺時產(chǎn)量只能達(dá)到14噸。
要提高選粉效率,,必須保證選粉機(jī)工作時有足夠的選粉風(fēng)量,,而風(fēng)量增大則帶來成品細(xì)度粗,只能提高主軸轉(zhuǎn)速,,主軸轉(zhuǎn)速超過260轉(zhuǎn)/分鐘,,選粉機(jī)就會晃動,影響選粉機(jī)的穩(wěn)定性,。針對這種情況,,我們對選粉機(jī)的轉(zhuǎn)子進(jìn)行了兩點改進(jìn)。
對轉(zhuǎn)子改進(jìn)———該轉(zhuǎn)子呈倒錐形籠形轉(zhuǎn)子,,轉(zhuǎn)子分級圈上原用40根鋼管且分級圈上鋼管間隙上大下小,,間隙大的部分容易使粗顆粒進(jìn)入細(xì)粉區(qū),為了克服這種缺點,,我們把籠形轉(zhuǎn)子上的鋼管由原40根增至50根,。由于鋼管間的間隙減小,主軸轉(zhuǎn)速降至210轉(zhuǎn)/分鐘,,選粉風(fēng)量開至最大,,成品細(xì)度控制在3%以下,此時磨機(jī)臺時產(chǎn)量由原來的14噸上升到16噸,。
對撒料盤改進(jìn)———在對轉(zhuǎn)子改進(jìn)的基礎(chǔ)上,,我們又借鑒了旋風(fēng)式選粉機(jī)上使用螺漿形撒料盤的經(jīng)驗,,把現(xiàn)用的平撒料盤改為螺漿形撒料盤,螺漿撒料盤能打散物料中的粒子團(tuán),,使包裹在粒子團(tuán)中的合格顆粒進(jìn)入成品,;螺漿葉給物料一個向上的加速度,能使一部分合格的中等顆粒物料進(jìn)入細(xì)粉收集區(qū),。使用螺漿撒料盤會產(chǎn)生一種向上的氣流,,我們把主軸轉(zhuǎn)速提高至230轉(zhuǎn)/分鐘,使成品細(xì)度小于3%,。此時磨機(jī)臺時產(chǎn)量提高到16.5噸,。
轉(zhuǎn)子式選粉機(jī)效率比較高,而且性能穩(wěn)定,。我們對該選粉細(xì)度3%(0.08毫米方孔篩篩余)的成品進(jìn)入顆粒級配檢測,,其中65%顆料粒徑≤32微米,顆粒分布合理,,水泥比表面積3400平方厘米/克,。而相同條件下旋風(fēng)式選粉機(jī)所選的成品小于32微米的顆粒只占60%,水泥比表面積較旋風(fēng)式選粉機(jī)相比提高200平方厘米/克,,3天強(qiáng)度可提高10%,,28天強(qiáng)度可提高6%。