由中國(guó)工程院張懿院士,、段寧院士等專(zhuān)家組成的鑒定組評(píng)審認(rèn)為,,硫銨鈦聯(lián)產(chǎn)法鈦白粉清潔生產(chǎn)新工藝技術(shù)成熟,節(jié)能,、降耗,、減排效果明顯,鈦白粉產(chǎn)品的質(zhì)量,、礦耗,、綜合能耗、水耗均達(dá)到國(guó)際同行業(yè)先進(jìn)水平,。該工藝生產(chǎn)的高品質(zhì)金紅石型鈦白粉,,部分質(zhì)量指標(biāo)已優(yōu)于氯化法工藝的產(chǎn)品,在資源綜合利用,、節(jié)能減排等方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),,對(duì)促進(jìn)我國(guó)鈦白粉產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要示范作用和推廣價(jià)值,。
據(jù)介紹,該成果實(shí)現(xiàn)了四大突破:一是采用超濾、納濾,、反滲透技術(shù)對(duì)鈦白粉酸性廢水進(jìn)行深度處理,攻克了雜質(zhì)對(duì)滲透膜堵塞難題,,達(dá)到了鈦白粉新水單位水耗50噸以下,、污水單位排量20噸以下的世界領(lǐng)先水平;二是采用難以利用的進(jìn)口酸性高鈦渣和鈦鐵礦混配原料,,減少了60%的廢渣排放,;三是實(shí)現(xiàn)了連續(xù)酸解技術(shù)工業(yè)化,鈦礦酸解率提高到96%以上,,鈦資源利用率由傳統(tǒng)工藝的79%左右提高到87%以上,;四是將20%的廢硫酸不經(jīng)濃縮,代替98%的商品硫酸生產(chǎn)硫酸銨產(chǎn)品,,以節(jié)能減排的方法將廢物變?yōu)橘Y源,,實(shí)現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品鏈耦合,。
與會(huì)專(zhuān)家指出,由于技術(shù)制約,、國(guó)產(chǎn)鈦資源品位限制,、市場(chǎng)需求等諸多因素,目前國(guó)內(nèi)硫酸法鈦白粉還不能全部淘汰,。利用現(xiàn)有硫酸法鈦白粉產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),,開(kāi)展清潔生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新,是中國(guó)鈦白粉行業(yè)的首要任務(wù),。因此,,這一技術(shù)的開(kāi)發(fā)成功,對(duì)解決我國(guó)硫酸法鈦白粉產(chǎn)業(yè)面臨的環(huán)境和發(fā)展問(wèn)題具有重要意義,。
據(jù)了解,,在此次鑒定會(huì)召開(kāi)之前,中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)和中國(guó)環(huán)境學(xué)會(huì)曾組織專(zhuān)家,,于6月上旬到山東東佳集團(tuán)股份有限公司,,對(duì)硫銨鈦聯(lián)產(chǎn)法鈦白粉清潔生產(chǎn)工藝工業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考核,為此次鑒定會(huì)提交了考核數(shù)據(jù)報(bào)告,。