和許多行業(yè)一樣,安慶石化遭受到國(guó)際油價(jià)及歐洲債務(wù)危機(jī)的嚴(yán)重沖擊。為此,,該公司大力推進(jìn)技術(shù)改造,,從源頭向低能耗、低排放的低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變,。公司的化肥尿素裝置每次開停車,,就會(huì)產(chǎn)生約200噸廢水。過(guò)去,,企業(yè)都是將這些水直接排入污水處理裝置進(jìn)行處理,。技術(shù)人員經(jīng)過(guò)測(cè)算,若將這些廢氨液回收,,進(jìn)行循環(huán)利用,,就能回收20余噸的氨。與此同時(shí),,經(jīng)過(guò)處理的廢水,,含氨和二氧化碳的濃度可降到每升5毫克以下,只需再處理一下就可作為鍋爐用水,。目前,,通過(guò)對(duì)現(xiàn)有裝置進(jìn)行技造,該裝置產(chǎn)生的廢氨液已經(jīng)全部被重新處理利用,。
安慶石化熱電廠區(qū)如今沒(méi)有過(guò)去刺鼻的異味,,公司環(huán)保部門負(fù)責(zé)人指著煙囪飄出的白色氣霧介紹,廢氣走出這套新裝置,,出來(lái)的全部是水蒸氣,。過(guò)去,煙氣是燃煤電廠的“老大難”,。為此,,該企業(yè)投資1.015億元,引進(jìn)國(guó)際最先進(jìn)的石灰石—石膏濕脫硫法,,建設(shè)新型脫硫裝置,。
改造后,該裝置煙氣除塵率,、二氧化硫濃度明顯優(yōu)于國(guó)家排放指標(biāo),,而處理后剩下的材料又變成高品質(zhì)的碳酸鈣,成為搶手的建筑材料,。
該公司丙烯腈裝置反應(yīng)氣體冷卻器內(nèi)部,,氣體聚合反應(yīng)易堵塞,造成流通面積減小,、內(nèi)部壓力升高,,不利于丙烯腈的反應(yīng),。過(guò)去每當(dāng)運(yùn)行半年后,裝置就要停產(chǎn)檢修,。今年3月,,企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)聯(lián)手,對(duì)國(guó)外引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化,、吸收,,開發(fā)出在線清洗系統(tǒng),有效減少了堵塞,,裝置的運(yùn)行周期延長(zhǎng)了一倍以上,,為企業(yè)生產(chǎn)節(jié)約了檢修時(shí)間。由于裝置運(yùn)行平穩(wěn),,今年上半年,,該企業(yè)丙烯腈產(chǎn)量達(dá)41795噸,盈利1.9億元,。